案例分析:热电(阻)偶保护管断裂
时间:2021-09-08 阅读:1418
保护套管进水致温度间隔性跳动
一、基本情况
(1)事故装置:九江石化聚丙烯车间。
(2)事故前装置运行情况:装置运行情况良好。
(3)事故发生时间:2009年4月25日。
二、事故经过及处理过程
(一)事故现象描述及分析: T612间隔1-2h跳动一次(跳动在10度左右),但跳动后指示又恢复正常。
(二)处理过程:
(1)检查现场热电阻接线端子并拧紧,同时在盘后检查其接线端子并测量其电阻值均正确,排除接线松动原因。
(2)用电阻箱送一次标准信号,观察2-3h,微机指标无跳动情况,排除热电阻至操作室线路及卡件原因。
(3)抽出热电阻芯无断开现象,也无进水,但用铁丝包上布条擦试套管内有湿迹,确定保护套管破,有少量进水造成跳动。更换金属套管后指示不再波动。
三、事故原因分析
(1)可能是仪表接线松动或输入卡件有故障。
(2)现场热电阻似断非断或进水造成跳动。
(3)事故性质:仪表设备故障。
四、防范措施
(一)经验教训: 认真细致作业,加强仪表防护等级规范教育。
(二)防范措施: 检修施工完,应把仪表保护套管严密上紧,确保仪表防护等级符合现场防护要求。
产品质量缺陷导致热偶保护管断裂
一、基本情况
(1)事故装置:沧州石化常减压装置
(2)辜故前装置运行情况:装置运行情况良好
(3)事故发生时间:2009年4月30日
二、事件经过及处理过程
2009年4月30日2时30分,沧州石化常减压操作人员发现初馏塔进料管线上有泄漏点,经检查发现泄漏点为其管线上的测温热偶,迅速通知仪修车间维修人员,进行紧急处理。
检查拆卸下来的热偶,发现热偶的护管从法兰的根部断裂,导致介质泄漏。查历史检修记录,2007年大修此处热偶新更换为乐清伦特电子有限公司的防内漏型产品,2008年7月发现此热偶轻微往外渗油,经过处理基本不漏。2009年3月17日常压停工抢修换热器时,借机更换为沧州市电器厂生产的产品,检查拆卸下来的伦特公司故障热偶,发现热偶的护管
从法兰的根部断裂。新热偶运行大约十天左右,操作人员反应温度不对,经检查发现护管里面的热偶丝上的绝缘瓷环全部碎裂,更换热偶丝处理正常。2009年4月30日2时30分此热偶发生断裂事故。
三、事故原因分析
由于故障热偶断裂的护管没有找到,无法对其进行裣测,与此热偶同批订购的还有一只备件,对其进行检测:母材321SS,HB=90,焊口HB=130,法兰材质20#钢渡锌,焊口有原始裂纹和咬边现象。通过事情的经过和检测结果分析:热偶护管断裂的内因是产品存在焊接缺陷,外因是由于管线振动。
四、防范措施
(1)供应公司加大对测量高温重油的热偶除进行打压检查外,还要增加材质、焊接质量等检测,严把质量关。同时取消该供货商资格。
(2)工艺车间将此热偶移位到振动不大的位置。
(3)仪表专业根据当前的实际情况考虑重新改变结构。
(4)工艺与仪表专业配合对全厂类似问题进行抽丝检查。
(5)对管线振动及支撑情况进行检查。