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SIEMENS伺服驱动系统故障维修讲解

时间:2015-11-04      阅读:2675

SIEMENS 

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1

.故障现象:某配套

SIEMENS PRIMOS

系统、

6RA26**

系列直

流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生“

ERR21

Y

轴测量系统错

误”报警。


分析与处理过程:数控系统发生测量系统报警的原因一般有如下几

种:


1)

数控装置的位置反馈信号接口电路不良。


2)

数控装置与位置检测元器件的连接电缆不良。




3)

位置测量系统本身不良。


由于本机床伺服驱动系统采用的是全闭环结构,检测系统使用的是

HEIDENHAIN

公司的光栅。

为了判定故障部位,

维修时首先将数控装置

输出的

X

Y

轴速度给定,将驱动使能以及

X

对调,使数控的

X

轴输出控制

Y

轴,

Y

轴输出控制

X

轴。经对调后,

作数控系统,手动移动

Y

轴,机床

X

轴产生运动,且工作正常,证明数

控装置的位置反馈信号接口电路*。


但操作数控系统,手动移动

X

轴,机床

Y

轴不运动,同时数控显示

ERR21

X

轴测量系统错误”报警。由此确认,报警是由位置测量系

统不良引起的,与数控装置的接口电路无关。


检查测量系统电缆连接正确、可靠,排除了电缆连接的问题。


利用示波器检查位置测量系统的前置放大器

EXE601/5-F

Ual

Ua2

*Ua1

Ua2

输出波形,发现

Ua1

相无输出。进一步检查光栅输出

(

前置放大器

EXE601/5-F

的输入

)

信号波形,发现

Ie1

无信号输入。检查

本机床光栅安装正确,

确认故障是由于光栅不良引起的:

更换光栅

LS903

后,机床恢复正常工作。

2

.故障现象:某配套

SIEMENS PRIMOS

系统、

6RA26**

系列直

流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生“

ERR21

X

轴测量系统错

误”报警。

分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,利用示波器

检查位置测量系统的前置放大器

EXE601/5-F

Ual

Ua2

*Ual

*Ua2

输出波形,发现同样

Ual

无输出。进一步检查光栅输出

(

前置放大器

EXE601/5-F

的输入

)

信号波形,发现

Ie1

,信号输入正确,确认故障是由

于前置放大器

EXE601/5-F

不良引起的。


根据

EXE601/5-F

的原理

(

详见后述

)

逐级测量前置放大器

EXE601/5-F

的信号,发现其中的一只

LM339

集成电压比较器不良;更

换后,机床恢复正常工作。


3

.驱动器未准备好的故障维修


故障现象:一台配套

SIEMENS 850

系统、

6RA26**

系列直流伺服驱

动系统的卧式加工中心,在加工过程中突然停机,开机后面板上的“驱

动故障”指示灯亮,机床无法正常起动。

分析与处理过程:根据面板上的“驱动故障”指示灯亮的现象,结合机床电气原理图与系统PLC程序分析,确认机床的故障原因为Y轴驱动器未准备好。 
检查电柜内驱动器,测量6RA26**驱动器主回路电源输入,只有V相有电压,进一步按机床电气原理图对照检查,发现6RA26**驱动器进线快速熔断器的U、W相熔断。用万用表测量驱动器主回路进线端1U、1W,确认驱动器主回路内部存在短路。 
由于6RA26**交流驱动器主回路进线直接与晶闸管相连,因此可以确认故障原因是由于晶闸管损坏引起的。 
逐一测量主回路晶闸管V1-V6,确认V1、V2不良(己短路);更换同规格备件后,机床恢复正常。分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,利用示波器检查位置测量系统的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ual和*Ua2输出波形,发现同样Ual无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器EXE601/5-F的输入)信号波形,发现Ie1,信号输入正确,确认故障是由于前置放大器EXE601/5-F不良引起的。 
根据EXE601/5-F的原理(详见后述)逐级测量前置放大器
EXE601/5-F的信号,发现其中的一只LM339集成电压比较器不良;更换后,机床恢复正常工作。 
例3.驱动器未准备好的故障维修 
故障现象:一台配套SIEMENS 850系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的卧式加工中心,在加工过程中突然停机,开机后面板上的“驱动故障”指示灯亮,机床无法正常起动。 
分析与处理过程:根据面板上的“驱动故障”指示灯亮的现象,结合机床电气原理图与系统PLC程序分析,确认机床的故障原因为Y轴驱动器未准备好。 
检查电柜内驱动器,测量6RA26**驱动器主回路电源输入,只有V相有电压,进一步按机床电气原理图对照检查,发现6RA26**驱动器进线快速熔断器的U、W相熔断。用万用表测量驱动器主回路进线端1U、1W,确认驱动器主回路内部存在短路。 
由于6RA26**交流驱动器主回路进线直接与晶闸管相连,因此可以确认故障原因是由于晶闸管损坏引起的。 
逐一测量主回路晶闸管V1-V6,确认V1、V2不良(己短路);更换同规格备件后,机床恢复正常。 
由于驱动器其他部分均*,换上晶闸管模块后,机床恢复正常工作,分析原因可能是瞬间电压波动或负载波动引起的偶然故障。

Y

轴的位置反馈进行了

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