简述SMC电磁阀运用中噪声和气蚀问题的解决方法
时间:2021-07-06 阅读:392
简述SMC电磁阀运用中噪声和气蚀问题的解决方法
SMC电磁阀就其工作原理来说,是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器,转换器,电磁阀,保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的,流量,压力,温度等各种工艺参数,气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需要另外再采取防爆措施。
在应用中,SMC电磁阀上的噪音更是石油化工中的主要污染源,气蚀和噪音是调节阀在控制高压差流体中的两大主要问题,那么就这两大问题,原因在哪?又该如何解决呢?且看小编为你一一解惑.
1.当造成因素是阀芯不稳定性时,如果因为阀芯振荡性位移引起流体的压力波动而产生的噪音,这种情况一般是由于调节回路执行器等的阻尼因素引起的,对此可以重新调节阻尼系数或者在阀芯位移方向上加上减振设施。
2.介质的力学流动性--介质在管道或者气动调节阀中流动时,也会发生噪音,对于这种情况,我们不作具体阐述,当然气蚀也会产生噪音的。
3.机械类振动--如当气动调节阀阀芯在套筒内水平运动时,可以使阀芯与套筒的间隙尽量小或者使用硬质表面的套筒。
4.SMC电磁阀阀芯或者其它组件,它们都有一个固有振动频率,对此,可以通过专门的铸造或锻造处理来改变阀芯的特性,如有必要也可以更换其它类型的阀芯。
就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器,转换器,电磁阀,保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的,流量,压力,温度等各种工艺参数,调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需要另外再采取防爆措施。
SMC电磁阀通常由气动执行机构和调节阀连接安装调试组成,气动执行机构可分单作用式和双作用式两种,单作用执行器内有复位弹簧,而双作用执行器内没有复位弹簧。
其中单作用执行器,可在失去起源或突然故障时,自动归位阀门初始所设置的开启或关闭状态。
SMC电磁阀根据动作形式分气开型和气关型两种,即所谓的常开型和常闭型,气动调节阀的气开或气关,通常以通过执行机构的正反作用和阀态结构的不同组装方式实现。
1.SMC电磁阀安装位置,距地面要求有一定的高度,阀的上下要留有一定空间,以便进行阀的拆装和修理,对于装有气动阀门定位器和手轮的调节阀,必须保证操作,观察和调整方便。
2.SMC电磁阀应安装在水平管道上,并上下与管道垂直,一般要在阀下加以支撑,保证 稳固可靠,对于 特殊场合下,需要调节阀水平安装在竖直的管道上时,也应将调节阀进行支撑(小口径调节阀除外),安装时,要避免给调节阀带来附加应力。
3.SMC电磁阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对温度不大于95%,相对温度不大于95%.
4.SMC电磁阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径,以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
(5)SMC电磁阀的口径与工艺管道不相同时,应采用异径管连接。在小口径调节阀安装时,可用螺纹连接。阀体 上流体方向箭头应与流体方向-致。
(6)要设置旁通管道。目的是便于切换或手动操作,可在不停车情 况下对调节阀进行检修。
(7)SMC电磁阀在安装前要*管道内的异物,如污垢、焊渣等。
1:调节系统参数整定不当导致执行器频繁振荡。
处理方法:调节器的参数整定不合适,会引起系统产“生不同程度的振荡。对于单回路调节系统,比例带过小,积分时间过短,微
分时间和微分增益过大都可能产生系统振荡。可以通过系统整定的方法,合理的选择这些参数,使回路保持稳定速度。
2:执行器动作不正常,但限位开关动作后电机不停止。
处理方法:检查限位开关、限位开关配线是否有故障;更换控制模块判断。
3:执行器电机发热迅速、震荡爬行、短时间内停止动作。
处理方法:用交流2V 电压档测控制模块输入端是否交流F扰动;检查信号线是否和电源线隔离;电位器及电位器配线是否良好;反馈组件动作是否正常。
4:执行器皮带断。
处理方法:检查执行器内部传动部分是否损坏卡住;“零位 和“行程"电位器调整是否正确;限位开关是否正确。
5:执行器动作呈步进、爬行现象动作缓慢。
处理方法:检查操作器传来的信 号动作时间是否正确。
6:执行器位置反馈信号太大或太小。,
处理方法:检查零位和”行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
7: SMC电磁阀 电源灯亮而信号灯不完。
处理方法:检查输入信号极性等是否正确;用对比互换法判断控制模块是否良好。
8:加信号后执行器全开或全关,限位开关也不停。
处理方法:检查控制模块的功能选择开关是否在正确位置; 零位"和“行程”电位器调整是否正确;更换控制模块判断。
9:执行器不动作,但控制模块电源和信号灯均完。
处理方法:检查电源电压是否正确;电动机是否断线;十芯插头从端到各线终端是否断线;电动机、电位器、电容各接插头是否良好;用对比互换法判断控制模块是否良好。
10:执行器震荡、鸣叫。
处理方法:主要是因为灵敏度调得太高,不灵敏区太小,过于灵敏,致使执行器小回路无法稳定而产“生振荡,可逆时针微调灵敏度电位器降低灵敏度;流体压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择大了、阀常在小开度工作。