二手卧螺离心机实际使用情况介绍
当进泥量一定时,如果液环层厚度较小,污泥在离心机内的停留时间短,脱水后的卧螺离心机泥饼含固率较低,含水率较高;如果液环层厚度较大,污泥在离心机的停留时间长,污泥在液环层内进行分离的时间越长,泥饼含水率就越低,含固量越高。但液环层厚度过大,污泥在液环层内进行分离的时间更长,但干污泥在岸区(干燥区)的停留时间缩短,会造成水随脱水后的污泥从污泥出口溢出,反而使脱水泥饼的含固降低,含水率升高,综合以上两方面的作用,在控制液环层厚度时应在高固体回收率与泥饼含固率之间权衡,确定了这一原则后,根据上述的试验结果,我们将离心机液位挡板的高度调整为171mm,使污泥在离心机中有较长的停留时间,取得良好的污泥脱水效果。
通过以上对二手卧螺离心机实际使用情况的分析可以得出以下结论:
(1)离心机的运行控制中,液位挡板的调整十分重要,直接影响脱水效果和离心机的振动程度,必须通过反复的试验,将液环层厚度设定在合适的水平,则可以保证污泥的含水率会降低,并且有较高的污泥产量。
(2)速差的调整对离心机污泥脱水效果的影响非常大,应根据污泥种类,性质的不同,通过实验寻找离心机的工作点,设定成不同的“速差曲线”,使离心机稳定运行的工作状态。
(3)影响卧螺离心机脱水效果的因素很多,并且各个因素又互相影响,因此处理效果是以上各个因素综合作用的结果,运行参数的调整应从脱水后泥饼终处置方法所要求的泥饼含水率、固体回收率和经济性等因素综合考虑。
(4)所有现场管理和操作人员所要做的工作就是:不断观察、及时调整和善于总结,尽可能在可能发生的各种变化中寻求所有工况参数的、相对稳定的完美配合。