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9Cr2Mo辊套开裂失效分析有哪些原因?

时间:2018-01-18      阅读:1739

9Cr2Mo辊套开裂失效分析有哪些原因?

 

1.辊套的技术要求

9Cr2Mo辊套外形尺寸如图1所示,热处理工艺过程:电炉炼钢锻后球化退火粗加工后调质工频淬火,调质硬度为241286HBW,淬火硬度为5356HRC,淬硬层深度≥10mm。辊套开裂处如图2所示,裂纹为纵向延伸,扩展深度很大。

2.理化检验

1)化学成分分析

对材质进行成分分析,结果见附表,实测值中Si稍低于标准值,裂纹试样中的Cr稍低于标准值、C稍高于标准值,其他基本符合9Cr2Mo化学成分要求。

表1 试样主要成分分析结果(质量分数)(%)

元素

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

标准值

0.85~0.95

0.25~0.45

0.20~0.35

≤0.025

≤0.025

1.70~2.10

0.20~0.40

裂纹试样实测值

0.98

0.20

0.26

0.025

0.016

1.56

0.25

2)断口分析

断口试样如图3所示,断面平坦,没有塑性变化颗粒,为脆性开裂。在HITCHI S-3400型扫描电镜上对开裂面进行微观形貌分析和能谱分析。微观形貌如图4a所示,断面有一条沿灰色覆盖物走向的裂纹,由图4b4c可看到断口表面有大量灰色覆盖物,对此覆盖物进行能谱分析,结果如图5所示,断裂面覆盖物主要组成元素为OFeC,另外含有CrMoSi等。

 

3)显微组织分析

从开裂处横向截取一个试样,制备成金相试样,在400倍显微镜下观察结果如图6所示,由表面组织图可以看出,该组织为细针状淬火马氏体与网状、粒状碳化物。由基体组织图7可以看出,该组织为回火索氏体与粒状、网状碳化物。

4)硬度测试

使用显微硬度计对试样进行显微硬度测试,测试结果表面硬度为5557HRC,心部硬度为44HRC,淬硬层为18mm。硬度达到技术要求,淬硬层偏深。


 

3.分析与讨论

断口含有大量铁的氧化物等,非金属夹杂严重,破坏了集体的整体性和连续性,断口表面与心部组织中存在大量的粒状、网状碳化物,增加了金属材料的脆性,降低断裂韧性,淬火过程中加热时间长,加热温度高,淬硬层偏深,形成马氏体组织应力大,在辊套工作受力时, 在非金属夹杂处产生裂纹,裂纹沿晶界快速扩展,导致辊套开裂。


 

4.结语

9Cr2Mo辊套开裂可以通过严格控制钢水的成分和杂质元素的含量,提高钢水的纯净度。球化退火充分,消除网状碳化物。表面淬火时,减少上下循环次数,减少加热时间,控制淬硬层办法加以解决。

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