9Cr2Mo辊套开裂失效分析有哪些原因?
时间:2018-01-18 阅读:1739
9Cr2Mo辊套开裂失效分析有哪些原因?
1.辊套的技术要求
9Cr2Mo辊套外形尺寸如图1所示,热处理工艺过程:电炉炼钢→锻后球化退火→粗加工后调质→工频淬火,调质硬度为241~286HBW,淬火硬度为53~56HRC,淬硬层深度≥10mm。辊套开裂处如图2所示,裂纹为纵向延伸,扩展深度很大。
2.理化检验
(1)化学成分分析
对材质进行成分分析,结果见附表,实测值中Si稍低于标准值,裂纹试样中的Cr稍低于标准值、C稍高于标准值,其他基本符合9Cr2Mo化学成分要求。
表1 试样主要成分分析结果(质量分数)(%)
元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
标准值 | 0.85~0.95 | 0.25~0.45 | 0.20~0.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.70~2.10 | 0.20~0.40 |
裂纹试样实测值 | 0.98 | 0.20 | 0.26 | 0.025 | 0.016 | 1.56 | 0.25 |
(2)断口分析
断口试样如图3所示,断面平坦,没有塑性变化颗粒,为脆性开裂。在HITCHI S-3400型扫描电镜上对开裂面进行微观形貌分析和能谱分析。微观形貌如图4a所示,断面有一条沿灰色覆盖物走向的裂纹,由图4b、4c可看到断口表面有大量灰色覆盖物,对此覆盖物进行能谱分析,结果如图5所示,断裂面覆盖物主要组成元素为O、Fe、C,另外含有Cr、Mo、Si等。
(3)显微组织分析
从开裂处横向截取一个试样,制备成金相试样,在400倍显微镜下观察结果如图6所示,由表面组织图可以看出,该组织为细针状淬火马氏体与网状、粒状碳化物。由基体组织图7可以看出,该组织为回火索氏体与粒状、网状碳化物。
(4)硬度测试
使用显微硬度计对试样进行显微硬度测试,测试结果表面硬度为55~57HRC,心部硬度为44HRC,淬硬层为18mm。硬度达到技术要求,淬硬层偏深。
3.分析与讨论
断口含有大量铁的氧化物等,非金属夹杂严重,破坏了集体的整体性和连续性,断口表面与心部组织中存在大量的粒状、网状碳化物,增加了金属材料的脆性,降低断裂韧性,淬火过程中加热时间长,加热温度高,淬硬层偏深,形成马氏体组织应力大,在辊套工作受力时, 在非金属夹杂处产生裂纹,裂纹沿晶界快速扩展,导致辊套开裂。
4.结语
9Cr2Mo辊套开裂可以通过严格控制钢水的成分和杂质元素的含量,提高钢水的纯净度。球化退火充分,消除网状碳化物。表面淬火时,减少上下循环次数,减少加热时间,控制淬硬层办法加以解决。