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2019/12/2 10:24:33常见故障和消除方法
下面分电器、真空泵、压缩机、冷冻系统、净化干燥系统、仪表、系统等几个方面列出了SF6回收装置不能正常工作可能遇到的故障。请注意:调换任何部件,必须首先切断回收装置总电源。
1、电器
序号 | 故障 | 可能的原因 | 处理方法 |
1 | SF6回收装置连接后,推上电源后15秒内指示灯5XD不亮 |
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2 | 真空泵运行,指示灯1XD不亮 | 指示灯缺陷 | 检查指示灯1XD |
3 | SF6压缩机运行,指示灯2XD不亮 | 指示灯缺陷 | 检查指示灯2XD |
4 | 冷冻机运行,指示灯3XD不亮 | 指示灯缺陷 | 检查指示灯3XD |
5 | 电加热工作,指示灯4XD不亮 | 指示灯缺陷 | 检查指示灯5XD |
6 | 真空泵电机不转 |
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7 | SF6压缩机电机不转 |
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8 | 冷冻压缩机不转 |
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9 | 冷冻压缩机转,冷凝器不转 | 风扇电机缺陷 | 检查风扇电机 |
10 | 电加热不工作 |
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在检查上述故障可能的原因时,还应注意检查总电源断路器和各开关、按钮的接触性及有关的接线情况。
2、真空泵
①真空度不高的原因和消除方法
(1) 真空泵出口检查,全压强不高,旋去加油塞无明显漏气声,可能存放不当,有水汽进入泵内,应更换新油。
(2) 无漏气声,换油无效,应检查阀座上小油孔是否堵塞,小孔位置在泵的短阀片处月形槽内。
(3) 接入系统后真空度不高,可能是系统接头,管道阀门,各类设备有漏气,应逐一捉漏检查,排除故障。
(4) 泵未经拆卸清洗,突然出现撞击声,真空度下降,可检查旋片弹簧是否折断,或有无异物进入泵内。
(5) 泵使用日久,真空度渐有下降,可能是润滑油混入可凝性气体和润滑油裂介变质,以及零件老化所致,可用换油、换零件,逐一试验。
(6) 泵拆装后,有大漏气声,可能是橡胶件装配不当,损坏,应调整或更换。
(7) 排气阀片老化变形、损坏或螺钉拉脱,会出现异样气声和油面的显著泛动,也会影响真空度,应调整重装。
(8) 以上措施均无效,又无漏气声,可能使用日久,零部件磨损或受腐蚀所致,也可能是转子变形,精度降低,甚至转子、旋片等零件损坏,应拆开检查,修整或换上新零件。
②喷油、漏油的原因及其消除方法
(1) 油雾、喷油是不允许的,可能是油过滤器老化(可用一年)油位过高,油档板松脱,装配不当所致,可逐一检查。
(2) 漏油可能是油封弹簧脱落、磨损,放油螺塞和垫片损坏,垫片未垫好,可逐一检查调换。
3、SF6压缩机
①压缩机启动后立即停机,可能是进口压力过高,致使高压排气压力过高,自动停机,减小进口压力。
②压缩机电机过载,热继电器未复位,可能不运转。
③压缩机内部有杂声,应有专业人员检查或更换压缩机。
4、冷冻系统
①冷冻压缩机高压压力过高,故障原因是冷凝器冷却风扇未开(或未运转)或冷凝器被污染物堵塞,排除方法:前者使风扇运转,后者清洗冷凝器。
②冷冻压缩机低压压力过低:原因是膨胀阀堵塞,应清洗膨胀阀或清理干燥过滤器,原因之二可能是制冷系统泄漏,应查找泄漏源,并排除之,若必要再补充制冷剂。
③冷冻压缩机高压力过低而低压压力过高,可能是压缩机内部故障应拆机检查。
④冷冻压缩机气缸结霜,甚至排气管结霜。
原因之一:膨胀阀调节不当,流量过大,应重新检查调节膨胀阀。
原因之二:蒸发器内部短路,应检查蒸发器内部情况。
原因之三:制冷剂充灌量太大,可适当泄放制冷剂。
5、净化干燥系统
①油分离效果不好
可能是气体温度较高,应检查冷却器风扇是否正常运转,风扇叶片是否完好。
油分离器失效,更换油分离器。
②干燥效果不好
可能是分子筛饱和应进行自再生处理,也可能干燥过滤器堵塞,应拆开检查,必要时更换内件。
6、仪表
①压力控制器达到上下限值但不切断电路,可能为压力控制器线路有故障,应拆开检查,必要时更换。
②其他压力表或真空计读数不准,可能为仪表损坏,应校验或更换。
③各仪表不读数,应检查各接口是否完好。
7、系统
系统有漏气声,可能为各连接部位或部件附近有漏点,可用充氮法检查并排除之。