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​除氟树脂案例-深圳电子企业废水除氟项目设计详解

科海思(北京)科技有限公司湖北

2024/6/24 14:35:10

除氟树脂案例-深圳电子企业废水除氟项目设计详解


项目概况

 

污水资源化是城市建设和发展的重要原则,通过就地收集和处理企业生产污水,为完善水务基础设施网络,构建水质达标、环境优美的水环境体系奠定坚实基础。该项目旨在解决单晶硅生产过程中产生的高氟化物含量污水处理问题。

 

项目执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类水质标准(TN除外),尾水处理达标后,经人工湿地停留后排入河道。主要环保工艺以钙法沉淀的形式实现,实际操作过程中会产生大量的氟化钙污泥,由于氟化钙在18°C时溶解度约15mg/l,以氟元素计量为 7.76mg/1,远远不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的类水质标准中要求的F<1mg/l 的要求。

 

科海思以技术创新为核心发展动力,为多种行业的环保问题提供全面解决方案,并在处理各种工业污染物,如氟化物、总氮、氨氮、总砷、总磷等方面,具备成熟的工艺方案和丰富的实践经验。

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针对深圳该电子企业废水除氟项目,科海思深入调研并充分考虑了厂区现有的污水处理系统与实际运营情况。项目设计规模为每日处理32000立方米废水,主要目标是有效去除水中的氟化物。

 

在预处理阶段,通过采用物化方法,废水中的悬浮固体(SS)浓度控制在20-30mg/L,氟化物含量降至5-15mg/L。为了达到更为严格的出水标准,科海思设计了一套包括多介质过滤器和除氟树脂相结合的深度处理工艺。
 

这种结合工艺能够将出水中的悬浮固体浓度降至小于10mg/L,同时将氟化物浓度降低至小于1mg/L,远低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定的限制。


  

项目树脂设计吸附流速为 8 BV,采用10 套树脂罐使用,2套树脂罐备用的方式进行运行。设计吸附量为 3g/L,单罐再生周期为 2天除氟系统循环操作:
 

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系统初次运行时,先运行1 2 组系统,10 小时后运行3  4,20小时后运行5 6,30小时后运行7  8,40 小时后运行9  10。11  12组作为备用
 

1、2系统运行2天后,再生 1、2 两组,启动 11、12,1、2 两组再生完备用;

 

3、4系统运行2天后,再生3、4组,启动1、2组,3、4 两组再生完备用;

 

5、6系统运行2天后,再生 5、6组,启动3、4组,5、6 两组再生完备用;
 

7、8 系统运行2天后,再生 7、8 组,启动 5、6 组,7、8 两组再生完备用;
 

9、10 系统运行2天后,再生 9-10 组,启动7、8组,9、10 两组再生完备用;

 

11、12 系统运行2天后,再生 11、12 组,启动 9、10 组, 11、12两组再生完备用。

 

整个流程 88 个小时,即3.5 天左右为一个周期。

 

树脂在吸附氟离子饱和后,需要xian进行再生,才能恢复到使用前再次投入使用。

 

再生:用硫酸铝/氯化铝(8%-10%),将树脂官能团吸附的氟离子洗脱,洗脱废液里面主要是硫酸铝/氯化铝、氟离子等。再生流量为4BV/H,即4倍的树脂体积,40m’/h,再生时间一般是30-60min。


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