扬州市高胜电气有限公司
2015/10/8 8:39:15随着开发的不断油桶加热带深入,大庆油田从2006年起整体进入“双特高”开发阶段,综合含水达90.44%,出现较大数量的长停井。为确保长停井治理过程中的全局性、统筹性和操作性,提高工作效率,大庆油田成立油公司、采油厂和采油矿“层叠式”三级领导机构,详细分解工作任务。在油田公司层面,编制治油桶加热带理计划,确定专项费用分配方案;在采油厂层面,编制月度运行计划和单井治理方案;在采油矿层面,进行现场实施和日常生产管理,各层级各司其职,有序配合。2006年至2014年,大庆油田累计治理长停油水井8544口,恢复产油1014.4万吨。对所油桶加热带有井下作业工程施工实行费效挂钩,执行阶梯结算价格;提前招投标;不断完善井下作业工程造价体系,降低作业费用;编制全年运行计划曲线,建立跟踪监督检查制度,并针对地质、工程等不同原因形成的长停井分类编制方案,对症下药。截至8月底,长庆油田今年共增油2.08万吨。
面对资源劣质化和低油价挑战,吉林油田开发部处长张海龙认为,长停井蕴藏着巨大潜力,通过新理念、新方法的整合应用,可以重新认识油藏,拓展资源动用潜力,同时借助新技术、新工艺,也可以重新发现长油桶加热带停井的油藏潜力。实现区域整体效益和开发水平的提升,还可以实现换向驱替,改变注采方向,实现井别转换。吉林油田从区块整体效益出发,将井网加密与长停井的恢复相结合,对由于渗透率低导致的关井,建立有效驱替,复活停产区块。方116区块以前因注采见效差被陆续关井,今年年初以来,吉林油田结合老井恢复进行加密调整,恢复4口老井注水,并部署7口新井采油,区块日产油由1吨提高到11.3吨,濒临废弃的区块获得重新油桶加热带利用。2014年至今,吉林油田共恢复油水井512口,新增年产能力5.4万吨,预计直接创效4509万元,并揭示出2100万吨外围储量动用前景。
辽河油田将长停井油桶加热带恢复与注水专项治理相结合,不断扩大水驱规模,以完善注采井网、恢复水驱开发为主线,将长停井复产与注水工作相结合。5年来,辽河油田累计增注1143万立方米,累计增油48.5万吨,注水油田产量不断上升,递减率大幅下降。“十二五”期间,辽河油田共治理长停井4617口,合计增油158万吨,平均年增油约30万吨。各油田将治理和经营管理相结合,开展经济效益评价,优化治理方案,确保油藏整体开发效果。华北油田根据2008年至2013年油井措施效益评价结果,做出油井实际增油量和总投入的关系模板。按照投入产出比大于1.5、1.2至1.5、1.0至1.2及小于1.0分为4类,根据模板,在对所有长停井开展恢油桶加热带复投入与增油效果预测的基础上,开展经济评价。