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ABB阀门定位器TZID-CV18345-1010221001价格好
速度上—高速运作及重复性一直是ABB阀门定位器产品设计重点之一。
过滤上—ABB阀门定位器是空气处理组件的*,我们的设定标准是他人的依据。
防护上—ABB阀门定位器产品符合或超越NEMA 4或IP65规范。
标准上—ABB阀门定位器产品符合ISO/VDMA/CE的标准规范,适合于客户需求。
可靠性—ABB阀门定位器元件的超常使用寿命是您设计上的保证和依靠。
支持性—ABB阀门定位器性的经销网络、技术支援与服务是您设备减少停机的保证。
TZIDC是一种具备通信能力的、可电子配置参数的定位器,安装于气动直行程或角行程执行机构上。其特点是设计小巧紧凑,采用模块化结构,并具有*的性价比。与终端控制元件相匹配的控制参数由智能定位器全自动确定,节省大量调试的时间并达到*控制。
1.1?气动性能
带有后置气动放大器的I/P模块用来控制气动执行机构。I/P模块通过调节三位三通阀将从CPU发出的定位电信号按比例转换为气动信号。执行机构增压或减压的调整是连续的,因此可以达到*的控制效果。当到达设定点时,三位三通阀锁定在中间位置,将耗气量减到zui小。总共有四种不同的气动输出:单作用和双作用,各有“故障-安全”和“故障-闭锁”两种型号可供选择。1.1.1?“故障-安全”功能
ABB定位器总部设在瑞士苏黎世,其生产的过程自动化产品广泛应用于石油、电力、冶金、造纸、水处理等行业。ABB定位器几乎涵盖了所有的自动化工业领域。其核心领域里被*为“巨人”。ABB定位器的引进,为现场执行器的数字化通讯,全厂的一体化管理通过了*工具。ABB定位器突破传统的概念,采用TEIP11作为核心部件,结合微处理技术,内置通讯功能。通过安装,适合转动型及直行程阀门的控制,定位精度高,行程范围大:直行程:20~150mm,转动型:达125度。气容≥13.5kg/小时,气耗≤0.03kg/小时,通过自动零点/量程的调整,简化调试。业领域。其核心领域里被*为“巨人”。ABB定位器的引进,为现场执行器的数字化通讯,全厂的一体化管理通过了*工具。ABB定位器突破传统的概念,采用TEIP11作为核心部件,结合微处理技术,内置通讯功能。通过安装,适合转动型及直行程阀门的控制,定位精度高,行程范围大:直行程:20~150mm,转动型:达125度。气容≥13.5kg/小时,气耗≤0.03kg/小时,通过自动零点/量程的调整,简化调试。采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有抗振动能力高达10g,10~150Hz;温度范围-40~+85°C的特点。通过HART或Profibus/FF通讯接口,建立现场与控制室的实时,可进行参数调整,状态监控。自由组态的输出特性,zui大程度地改善球阀/碟阀的输出特性,可采用廉价的球阀/碟阀+智能阀门定位器同时达到关断阀与调节阀的特性。
如果断电或断信号,定位器输出1减压,气动执行机构回复弹簧使阀门运行至限定的安全位置。如果是双作用执行机构,则输出2同时增压。1.1.2?“故障-闭锁”功能
如果断电或断信号,定位器输出1(输出2,如果有的话)被锁定,气动执行机构保持阀门在当前位置。如果气源中断,执行机构减压。
1.2?操作
定位器有一个内置的操作面板,提供两行LCD和4个按钮,用于本地参数配置、调试及运行监控。用户也可使用适当的组态程序和通过通信进行操作。
1.3?通信
标准的TZIDC有一个本地通信接口(LKS连接器)。另外,还能通过4~20mA信号线进行通信。这两种通信均基于HART协议。1.4?输入和输出除模拟量位置设定点作为输入之外,TZIDC定位器还配备了一个数字量输入通道,通过过程控制系统它可以被用来激活多种保护功能。一个数字输出通道用来输出报警和故障信息。
1.5?模块化设计
TZIDC基本型在任何时候都能通过插入可选模件扩展功能。可以安装模拟量或数字量位置反馈模件、关闭模块。另外,可选装机械式位置指示器、接近开关或24V微动开关,用于指示位置而不受主板功能的影响。
ABB TZID-C智能定位器的特点
微处理器控制、运行精度高、三断保护功能(断电、断气、断信号)
就地操作面板,两行LCD显示和位置指示器
就地配置和操作简单易行
可选HART,FF和Profibus通讯
远程监控和参数配置、就地修改运行参数
可非常方便的设置正向/反向控制方式,极限位置等
内置式模拟信号位置反馈
模拟和/或数字反馈,不需外部设备校正和维护
自诊断和报警监视功能
故障查找方便利于预防性维护
耐冲击和耐振动,可安装于高振动区域
可选配故障自锁功能
型号:
V18345-1010121001 单作用、故障安全、 带4~20mA反馈两线制、连接1/2-14NPT
V18345-1010221001 单作用、故障闭锁(三断保护)、带4~20mA反馈两线制、连接1/2-14NPT
V18345-1011121001 单作用、故障安全、带4~20mA反馈两线制,ib苯安防爆、连接1/2-14NPT
V18345-1017121001 单作用、故障安全、带4~20mA反馈两线制、ia苯安防爆、连接1/2-14NPT
V18345-1027120001 单作用、故障安全、无反馈,ia苯安防爆、带HART通信、连接1/2-14NPT
V18345-1010520001 双作用、故障闭锁(三断保护)、无反馈、连接1/2-14NPT
V18345-1010421001 双作用、故障安全、带4~20mA反馈两线制、连接1/2-14NPT
V18345-1010521001 双作用、故障闭锁(三断保护)、带4~20mA反馈两线制、连接1/2-14NPT
V18345-1027420001 双作用、故障安全、无反馈,ia苯安防爆、带HART通信、连接1/2-14NPT
V18345-2020420001
V18345-1011220001
TZIDC V18345-1010221001
TZID-C V18345-1010221001
V18341H-A1152202/002
V18345-1010121001
V18345-1010221001
V183451010421001
V18345-1010421001
V18345-1010521001
V18345-1010521001
V18345-1020420001
V18345-1021221001
V18345-1027420001
V18345-2010420001
V18345-2010521001
V18348-10111310110
8391-7959110
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18391-7946171
TTH300.YO ABB阀门定位器TZID-CV18345-1010221001价格好
V18311-112110100
V18311-112210100
V18311-182110100
5ER1401111
5EH1401111
5ER1301111
1 ABB定位器的使用现状
随着自动化技术的不断发展及智能设备的发展,智能阀门定位器已经在很多行业,如炼油、化工、食品、煤炭等广泛使用,并且将慢慢普及。智能定位器有很多家,如西门子、KOSO、山武、FISHER、SOMSON等,在中海油惠州炼油厂气动调节阀几乎全部使用ABB智能定位器,除了FISHER、SOMSON、西门子等进口调节阀(数量不多),以及个别使用机械式定位器调节阀之外,其他均使用ABB定位器,仅一部就有320台(全部气动调节阀373台),此定位器结构紧凑,安装调试方便,但是实际使用过程中,故障率较高,其中一个zui主要的原因就是很容易引起调节阀震荡,导致调节阀盘根泄漏,工艺操作不稳定,甚至无法操作,所以有必要对定位器引起调节阀震荡进行研究,下面就根据笔者的处理经验,罗列一些调节阀震荡的现象,然后阐述一般的处理方法。
2 ABB定位器引起调节阀震荡的原因
引起调节阀震荡的原因很多,zui常见的有4种:
(1)DCS整定参数PID不合适:调节阀室内自控波动,改为手动控制调节阀不波动。
(2)反馈杆松动:检查反馈杆
(3)ABB定位器到调节阀的输出气路漏风:
(4)ABB定位器参数不合适:调整参数P7.0~P7.9的值较少见的有4种:
(5)ABB定位器电路板接线柱松脱,管线或调节阀震荡时,突然间断电,瞬间又恢复。
(6)定位器始终有输出,导致调节阀震荡
(7)调节阀盘根比较紧,造成调节阀小信号不动作,等调节阀动作,已经超出所给信号,阀位震荡一次,才能回到给定位置,引起调节阀震荡,这种情况只出现在刚更换过填料的调节阀。
(8)ABB定位器位移传感器坏,在某一个点位移传感器故障,会出现ERROR12故障报警,定位器自动复位,3s后恢复,期间定位器不输出风压,调节阀动作,当错过这个位置,定位器就按正常输出,所以出现震荡,如果信号偏差大一点,直接跳过此点,输出没有影响,所以必须以1%的偏差才能试出来。
以上5与8这两种情况,均可以让DCS做4~20mA叠加HART监视有*报警来判断。回路出现断路与故障,均会发出故障报警。
3 调节阀震荡的原因的判断及解决方法
针对上面列出的8种原因,我们一一进行分析判断,讲述相应的解决方法:
(1)如果调节阀在自动控制状态下震荡,让操作人员将自动控制改为手动控制,调节阀不震荡,一旦改为自动控制就震荡,说明DCS整定参数PID不合适,适当调整DCS控制参数PID值,问题将得到解决。
(2)如果调节阀在手动控制状态下,出现震荡,就要进行仔细分析判断,首先检查定位器反馈杆是否松动,检查方法为目测或拨动一下反馈杆,使调节阀动作,然后松开,如果调节阀能回到原位,说明反馈杆正常,否则,反馈杆松动,需要重新安装反馈杆,问题将得到解决。
(3)如果调节阀在手动控制状态下,出现震荡,用泡沫液或肥皂水试漏,喷洒在定位器的输出气路上的所有接头及密封点,包括调节阀的膜头,检查是否有漏点,如果调节阀在切除状态,可以将定位器改到手动控制模式,给到中间阀位,等1min,阀位稳定,气路不漏风,不稳定,气路漏风,处理漏点。
(4)以上描述的定位器在手动控制模式给某一阀位,阀位不能稳定,如果调节阀为气关(FO),调节阀往开的方向运动,则是定位器I/P模块有故障,始终有输出造成的,这种故障并不多,从开工到现在3年多,一部只出现2台这种故障,101-FV-01706与101-LV-20101就是这样的情况,更换I/P模块,自整定后投用正常。
(5)如果以上情况都不存在,有可能是接线端松动造成,可以轻轻拨动接线看看是否松动后接线柱松脱,如果是,需要更换电路板或重新接线,这种情况也不是经常见到,101-FV-03402与101-FV04301B/F出现过这种故障,如果不是,继续往下判断。
(6)如果以上5种情况都不是,将定位器改到手动控制模式,让调节阀缓缓的从0%~100%之间运动1周(以0.1%梯度慢慢增加或减小),仔细看看有没有在中间位置,阀位突然间跳变或定位器断电复位,如果有,说明位移传感器在此点位置有故障,更换位移传感器,问题将解决。(如105-FV-00803与101-FV-04001C)如果没有,则说明是定位器参数不合适,需要调整参数P7.0~P7.9的值或调节阀盘根比较紧。下面重点讲述这两种故障原因的处理方法。
(7)以101-FV-03403为例,讲解现场处理方法及过程,将2种故障原因一块解决
ABB阀门定位器TZID-CV18345-1010221001价格好