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黑龙江中药制药厂污水处理设备优质厂家
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制药污水处理方案 中西药厂污水处理方案 制药废水处理设备 药厂污水处理设备 化工污水处理设备 综合污水处理设备
随着我国制药企业的快速发展,制药废水排放量与日俱增,此类废水主要在中药生产的原料洗涤、药物提取和冲洗等过程中会产生,主要的特点是有机污染物浓度高、悬浮物含量高、色度高、生化抑制因素种类复杂多样,一旦进入周围环境水体,将会对江河、湖泊原始水资源体系造成很大程度的污染,因此如何快捷有效地处理该类废水成为当今环保领域面临的一个难题。加强对中药制药废水的治理,也是保持中药工业可持续发展的必要措施。
一、工程概况
盛实百草公司制药厂是一家以中草药为原料大规模提取并生产中成药品为主的中成药生产制造企业,项目处理的废水所含COD、SS、BOD5均较高,带有中药气味。废水间歇排放,排放量为13m3/d左右,日均水质波动较大。且该废水中含有多种高指标的有机污染物,但污水的B/C为0.5,可生化性能较好,因此采用水解酸化池+生物接触氧化+MBR膜工艺处理为主体工艺,消毒处理为辅助处理。该组合处理工艺对此类中成药废水处理效果稳定、操作简单、剩余污泥产量少,且具有很强的耐冲击负荷能力。经过处理的废水终出水水质要求执行《污水 综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级标准,其原始废水水质情况及排放标准要求如表 1所示。
表1废水水质及排放标准
项目 | COD | NH3-N | SS | BOD | 总磷 |
废水水质 | 200-1000 | 20-30 | 200-800 | 150-700 | 1.0 |
实际数据 | ≤500 | ≤30 | ≤400 | ≤300 | ≤1.0 |
排放标准 | ≤100 | ≤15 | ≤70 | ≤50 | ≤1.0 |
二、污水处理工艺设计依据及原则
2.1设计的依据
甲方提供的有关设计原始资料
《中华人民共和国环境保护法》
《医疗机构污染物排放标准》(GB18466-2005)
《医院污水处理设计规范》(CECSO7-2004)
《医院污水处理技术指南》
《污水综合排放标准》(gb8978)
《室外排水设计规范》gbj14-87
《排水工程设计手册》
《给排水工程概算及经济评价手册》
2.2设计的原则
2.2.1严格执行国家有关环保的各种法规,保证出水水质达到国家及地方污染物排放标准。
2.2.2积极稳妥地采用*可靠的处理技术,为节省建设资金和合理利用资金创造条件。
2.2.3贯彻经济性和可靠性并重的设计原则,在大限度地降低工程造价和运行费用的同时,合理的兼顾运行操作条件和管理维护条件。
2.2.4需要与可能相结合的原则,充分考虑当地的实际情况与可观条件,因地制宜、积极稳妥地采用*适用的工艺技术,使工程各项指标都能达到预期的目的。
2.2.5经废水处理工程处理后出水水质,应能满足国家和地方环保部门有关标准。
2.2.6废水处理规模应留有一定余地,以满足生产发展需要,布局紧凑,尽量少占土地,实行科学管理。
3.3设计规模
工程的设计规模Q=12.86m3/d。
三、废水处理工艺
3.1废水处理工艺的选择
针对该公司中成药制药废水的特殊性质及实际排放状况,综合分析考虑,确定使用水解酸化池+生物接触氧化+MBR膜工艺处理+消毒处理工艺处理该废水,具体工艺流程如图1所示。
3.2工艺流程说明
3.2.1污水处理工艺流程简述
生产废水中含有的较大药渣、漂浮物颗粒经过前置的格栅拦截后得到有效去除,废水经格栅井后自流入调节池进行初步的匀质、匀量,主要是因为在调节池内对废水进行预曝气及搅拌可以尽可能地避免大量SS在调节池内堆积和发酵,同时还能够将废水中的低分子有机污染物吹脱氧化。随后由潜污泵提升至水解酸化池。在水解酸化池中得到驯化、培养的大量厌氧微生物,则直接将废水中所含的大部分高分子有机污染物破碎降解为小分子有机污染物,进而提高废水的可生化性,有效地缓解后续好氧生化处理工序的处理压力。废水经水解酸化处理后自流进入接触氧化池,接触氧化池中的好氧微生物种群及硝化菌菌群在池内罗茨鼓风机曝气充氧的情况下,大量的有机污染物被好氧微生物种群氧化降解为CO2和H2O,废水中的氨氮则被氧化为硝酸盐和亚硝酸盐得以去除。经接触氧化池处理后的出水还需通过外加聚合氯化铝(PAC)进行终的混凝沉淀反应,作用是使废水中不易沉淀的细小颗粒絮体凝聚形成大颗粒絮体,混合液随后进入二沉池内进行固液分离,保证终出水水质稳定达到排放标准要求。固液分离后的上清液溢流进入出水流量堰可达标排放,剩余污泥则排入污泥浓缩池进行污泥浓缩处理。
3.2.2膜-生物反应器(MBR)
主要作用:利用微生物去除污水中大量的可溶性有机物,大量降低废水的COD和氨氮,由于膜的高度分离特性科使出水基本不含的悬浮物。经过MBR的处理使废水*达标排放,其出水水质由于国家所要求的污水排放标准。
3.2.3污泥处理工艺流程简述
沉淀池底部集泥斗内的沉淀污泥由气提装置抽入污泥浓缩池,随后在污泥浓缩池内进行污泥重力浓缩处置,同时投加一定量的聚丙烯酰胺(PAM)进行搅拌分层,污泥斗凝聚浓缩后的污泥由污泥泵加压泵入厢式压滤机,再进行后续的压滤脱水处理。终污泥浓缩池上清液及厢式压滤机滤液则统一回流至调节池进行处理。脱水后的污泥经收集后由污泥运输车外运至卫生填埋场进行处理。
四、工程启动及运行
4.1水解酸化池
水解酸化池的启动主要是进行池内接种污泥的驯化及培养工作。工程接种污泥取自邻近某制药厂污水处理站的脱水污泥,驯化过程中,进水PH控制在7.5左右.在驯化初始阶段,水解酸化池平均容积负荷低于1 kg/(m3·d);随着驯化过程的进行,大约20d后,平均容积负荷升到1~2 kg/(m3·d);大约30d后,平均容积负荷可达到2.5 kg/(m3·d)以上,35d后池内填料挂膜效果明显,系统进入稳定运行期。
4.2接触氧化池及反应池
接触氧化池的启动主要是进行接触氧化池内所接种污泥的驯化及稳定工作,经过严格计算后,启动初期分别向每个接触氧化池内投加约8.2t的脱水污泥,为了补充整个接触氧化池内部水环境中的碳、氮等营养元素,还需分别投加约600kg的工业葡萄糖及60 kg的工业尿素。启动初始阶段,接触氧化池的进水水量按设计水量的25%进行进水,同时通过改变调节池内NaOH的添加量来严格控制废水的pH稳定维持在7.5左右,pH稳定后才能开启池内的曝气系统,曝气法则采用闷曝法闷曝(关闭进水但连续曝气)8h后,停止曝气并保持池内废水静置沉淀约0.5 h,随即再次开启曝气系统接着闷曝,如此反复,闷曝气3d后,视池内废水液位而适时补充少量废水。且在曝气过程中随时监控DO及气水比,接触氧化池内DO质量浓度范围为2~4mg/L,气水比35∶1,操作人员每天需定时测定池内污泥沉降比及进出口COD,以随时掌握污泥沉降比及进出口COD变化。接触氧化池启动调试过程中发现:约7d后,在池内填料表面形成了很薄的一层生物膜,约20d后,转变为一层橙黑色生物膜,此时接触氧化池可按设计水量进水即可。接触氧化池挂膜在稳定运行30 d左右基本完成,性能良好的活性污泥就基本形成了,平均容积负荷可稳定维持在0.62kg/(m3·d)左右,即可初步判断该接触氧化池启动成功。反应池絮凝沉淀反应选用的混凝剂为聚合氯化铝(PAC),污泥浓缩助凝剂为聚丙烯酰胺(PAM),在调试过程中确定PAC的添加量以5%的质量分数为宜,PAM的添加量以0.5%的质量分数为宜,此时混凝及二沉池出水COD去除率大可稳定在50%左右。而污泥浓缩助凝剂PA投加量为3.0 kg/t。
4.3 MBR膜工艺描述
MBR是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺。MBR工艺一般由膜分离组件、生物反应器、膜清洗系统三部分组成。一体式MBR工艺是将膜组件直接安置在生物反应器中,通过工艺泵的负压抽吸作用得到膜过滤出水。由于膜浸没在反应器的混合液中,因此也称为浸没式或淹没式膜-生物反应器。
由于微滤膜分离技术的应用,反应器内的生物种类和数量是其他工艺所*的,一些在传统生物处理工艺中不能发育起来的微生物在膜-生物反应器内都可以壮大起来,从而大大提高生物处理的处理效果。为了提高污水的生化处理效果,在MBR前增加缺氧段,并把好氧段的混合液(硝酸根)回流到缺氧段。
4.4运行效果
废水处理效果如表 2所示。
表2 工程运行监测结果
项目 | pH | COD | BOD | NH3-N | SS |
注:除pH外,其余各项单位均为mg/L。 | |||||
原水 | 4~6 | 1 | 300 | 30 | 400 |
调节池出口 | 7~8 | 500 | 300 | 30 | 400 |
单元去除率/% | - | 5 | 5 | - | - |
水解酸化池出口 | 7~8 | 400 | 220 | 24 | 100 |
单元去除率/% | - | 15 | 10 | 20 | 75 |
接触氧化池出口 | 7~7.5 | 123 | 26 | 12 | - |
单元去除率/% | - | 88 | 95 | 50 | - |
混凝及二沉池 18 12 50 | 6.8~7.3 | 62 | 18 | 12 | 50 |
单元去除率/% | - | 50 | 30 | 50 | - |
工程总去除率/% | - | 94.9 | 97.0 | 60 | 87.5 |
五、结论
5.1工程实践表明:运行水解酸化+生物接触氧化+MBR膜工艺处理+消毒絮凝沉淀组合工艺处理此类废水,工艺流程周期短、系统运行稳定、处理效果好,该中药废水处理系统稳定。运行期间,废水中的COD、NH3-N、SS、BOD5平均去除率分别可达到94.9%、60%、87.5%、97%,终出水水质可以达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中一级排放标准要求。
5.2经过预处理的水解酸化阶段,可以有效地将初始废水中难生物降解的大分子有机污染物质转化为易降解的小分子有机污染物质,大幅度提高此类废水的可生化性。而生物接触氧化工艺显著的特征是其较强的耐冲击负荷能力,同时可以保证池内良好的微生物活性,其次由于在接触氧化池内的微生物是以整体生物膜的形式附着在载体填料上,很大程度地减少了曝气池出水中因被夹带而被迫流失的污泥,大大减少了剩余污泥的产生,很好地保证了后续絮凝沉淀工艺处理效果。
5.3该废水处理工程中的单体构筑物均采用地下式构筑物形式,不仅能满足工艺流程的要求,同时尽量利用施工场地原有地理优势,充分地降低了动力费用。各构筑物间位置合理,工艺管道线路短、构筑物布局紧凑。项目运行后达到预期的处理效果,减少了废水排放量,取得了良好的经济和环境效益。
六、污水处理设备明细
处理能力:13方/天污水处理设备
设备材质:碳钢防腐
设备型号:WSZ-0.5
地埋式一体化污水处理设备WSZ-0.5配置表
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 格栅 | B200不锈钢网 | 1 | 个 | 日丽 |
2 | 调节池提升泵 | QW20-10-1.5 | 1 | 台 | 上海人民 |
3 | 污泥泵 | QW20-10-1.5 | 1 | 台 | 山东 |
4 | 液位控制器 | 配套 | 1 | 套 | 合资 |
5 | 一体化污水处理 设备主体 | *生化池、O级生化池(分二级处理)、二沉池、消毒池、污泥池 | 1 | 台 | 长宽高分别为3米,1.5米,1.5米 |
6 | *生化池 生物填料 | 弹性立体填料 (70%安装密度) | 1 | 套
| |
7 | O级生化池 生物填料 | 弹性立体填料 (70%安装密度) | 1 | 套 | |
8 | *生化池 挂料系统 | 钢制防腐 | 1 | 套 | |
9 | O级生化池 挂料系统 | 钢制防腐 | 1 | 套 | |
10 | 接触氧化池 曝气装置 | D150 ABS、尼龙 | 40 | 套 | |
11 | 风机 | 0.55kw | 1 | 台 | 山东 |
12 | 电气控制系统 | 全规格电控箱 | 1 | 套 | 德力西电器 |
13 | 设备内管道阀门 | 配套 | 1 | 套 | |
14 | 风机进出口 消音器 | 随风机配套 | 1 | 套 | 山东 |
15 | 单向阀 | 随风机配套 | 1 | 套 | 山东 |
16 | MBR膜 | 不锈钢架+膜片 | 3 | 套 | 山东佳源 |
17 | 人孔(加人孔设备高度2.0米) | 碳钢防腐 | 2-4 |
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